今年以來,龍港市緊扣印刷行業(yè)廢氣治理新標準新要求,以綠色轉型為引導,積極創(chuàng)新治理模式,著力破解有機廢氣治理難題。
浙江尊豪包裝有限公司成功投運溶劑回收項目并實現(xiàn)穩(wěn)定運行,成為浙江省該領域成功案例。這一創(chuàng)新標志著龍港印刷行業(yè)VOCs(揮發(fā)性有機物)治理實現(xiàn)了從“末端焚燒”向“資源回收”、環(huán)保投入從“成本項”向“收益項”的歷史性轉變,為中小企業(yè)綠色轉型探索出了一條切實可行的新路徑。
創(chuàng)新技術應用,提升“治理成效”
該項目采用“復合轉輪吸附+氮氣循環(huán)脫附+多級冷凝”工藝,構建了完整的資源循環(huán)體系。創(chuàng)新采用“廢氣捕手”系統(tǒng),通過優(yōu)化排風結構實現(xiàn)“減風增濃”,將排風量降低85%–90%,同時使廢氣濃度提升至3克/立方米以上。系統(tǒng)利用高吸附性材料精準捕集有機廢氣,再經(jīng)熱氮脫附與多道精餾提純工序,最終將廢氣轉化為可回用于生產流程的純凈溶劑。
經(jīng)過近6個月的連續(xù)穩(wěn)定運行,數(shù)據(jù)顯示其預計年處理揮發(fā)性溶劑能力達480噸,去除效率大于98.5%,VOCs排放濃度穩(wěn)定控制在45毫克/立方米以下,優(yōu)于國家70毫克/立方米的排放標準,治理成效顯著。
注重降本增效,破解“成本難題”
相比傳統(tǒng)治理方式每年數(shù)十萬元的運維負擔,該項目通過熱量梯級利用和余熱回收等技術,能耗降低超50%。更關鍵的是,項目預計每年可回收溶劑400噸,再生溶劑純度可達99.5%,在扣除運行成本后,仍可為企業(yè)創(chuàng)造約200萬元的凈收益,真正實現(xiàn)了環(huán)保治理從“純投入”到“有回報”的轉變。
優(yōu)化系統(tǒng)設計,消除“企業(yè)痛點”
針對企業(yè)面臨的廠房空間局促、廢氣收集系統(tǒng)設置不合理,導致環(huán)保設施更新困難和收集效率低的現(xiàn)實痛點。項目創(chuàng)新采用集約化撬裝設計,顯著減少設備占地面積,有效突破空間制約。項目通過優(yōu)化收集系統(tǒng)布局、科學設置集氣口位置、合理規(guī)劃管道走向等舉措,顯著提升廢氣收集效率。同時,設備還具備靈活啟停功能,無需預熱準備,可靈活適配企業(yè)生產節(jié)奏,有效化解因生產不連續(xù)導致的運行難題,顯著降低綜合運營成本。此外,該項目通過溶劑回收技術路徑,從源頭避免了燃燒過程產生的二氧化碳排放。在實現(xiàn)VOCs穩(wěn)定達標排放的同時,每年還可減少約1200噸二氧化碳排放,真正實現(xiàn)了“減污”與“降碳”的協(xié)同增效。
項目通過資源回收與降碳減排的協(xié)同推進,實現(xiàn)了環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的雙贏,生動詮釋了高質量發(fā)展與高水平保護良性互動的發(fā)展理念。下一步,龍港市將持續(xù)拓展綠色轉型應用場景,深化產業(yè)升級的綠色動能,為美麗浙江建設貢獻更多實踐成果。